電泳涂裝是近30年發(fā)展起來的一種特殊涂膜形成方法,具有水溶性、無毒、易于自動化控制等特點,在汽車、電子、建材、五金等行業(yè)得到廣泛應用。由此,電泳廢水隨之產(chǎn)生,并成為較廣泛出現(xiàn)的一種工業(yè)廢水,該廢水具有污染物種類多、成分復雜的特點。此外,由于各行業(yè)、企業(yè)規(guī)模差異較大,電泳廢水水量、水質(zhì)差異也較大,電泳廢水的處理工藝也必然呈多樣性。本工程位于大連某電子企業(yè),根據(jù)環(huán)?!叭瑫r"規(guī)定,新上電泳涂裝生產(chǎn)線需配套廢水處理站。本工程廢水量較小,現(xiàn)場用地有限,且要求基本實現(xiàn)無人值守。本工程設計基于上述條件展開。
1設計處理規(guī)模、水質(zhì)及排放標準
1.1設計處理規(guī)模
本工程設計規(guī)模由該企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)線參數(shù)確定,設計處理規(guī)模為240m3/d,廢水處理站可8h或24h自動運行。生產(chǎn)線定期排放的廢液由公司收集、處理,不在本工程處理范圍內(nèi)。
1.2設計處理水質(zhì)及排放標準
由于廢水處理站必須與新上生產(chǎn)線同時設計、同時施工、同時投入運行,無法通過現(xiàn)場采樣的方式獲得準確的廢水水質(zhì),因此本工程原水水質(zhì)由該企業(yè)結(jié)合同行業(yè)水質(zhì)資料確定。排放標準執(zhí)行《遼寧省污水綜合排放標準》(DB21/1627—2008)之排入污水處理廠的水污染物允許排放濃度。設計原水水質(zhì)及排放標準如表1所示。
表1原水水質(zhì)及排放標準
2工程設計
2.1工藝流程
電泳廢水的主要污染物為水溶性樹脂、顏料、填料、助溶劑(酯、酮、酸類)和少量的重金屬離子。Fenton試劑因H2O2與Fe2+的催化作用,可產(chǎn)生具有氧化能力的HO˙,對以有機物為主的各類高濃度污染物有很好的處理效果。根據(jù)電泳廢水的主要污染物構(gòu)成及濃度,并結(jié)合本工程廢水量較小、現(xiàn)場用地有限且要求基本實現(xiàn)無人值守的條件,本工程設計工藝流程為廢水調(diào)節(jié)+序批式Fenton催化氧化+混凝沉淀+砂濾。具體工藝流程見圖1。
2.2各單元設計
2.2.1廢水調(diào)節(jié)單元
由于本工程水量較小且用地有限,采用批處理方式,因此必須設置廢水調(diào)節(jié)池以緩沖、調(diào)節(jié)批處理反應裝置運行期間流入廢水站的原水。廢水調(diào)節(jié)池設計有效容積為8m3,HRT為8h。池底設有穿孔曝氣管攪拌廢水以達到均質(zhì)和防止沉淀的作用,曝氣強度為4m3/(m2˙h)。池頂部設有提升泵2臺,1用1備,形式為耐腐蝕泵,Q=40m3/h,H=15m,N=5.5kW,泵的啟停同時受批處理反應裝置運行時間控制及廢水調(diào)節(jié)池液位控制。
2.2.2序批式Fenton催化氧化反應槽單元
本單元是工藝處理的核心單元,可依次實現(xiàn)包括調(diào)pH至酸性、Fenton催化氧化、pH回調(diào)、混凝、沉淀、排水排泥6個功能。序批式Fenton催化氧化反應槽本體為鋼制錐底圓罐,內(nèi)襯環(huán)氧樹脂玻璃鋼防腐,總高為4m,直邊高為2.7m,錐斗高為1.3m,錐斗斜邊與水平面夾角60°,罐體內(nèi)徑為1.8m,反應區(qū)總有效容積為6m3。
槽內(nèi)設有固定式pH探頭,實時在線測定廢水pH并傳送至集中控制柜,根據(jù)設定程序控制各加藥泵的運行。槽內(nèi)設有槳式攪拌機1臺,轉(zhuǎn)速為190r/min,N=2.2kW。原水由提升泵提升進入反應槽,設計進水歷時10min,達到設定液位后攪拌機啟動,同時H2SO4加藥泵在pH控制器控制下啟動,在廢水中加入質(zhì)量分數(shù)為10%的H2SO4溶液,待廢水pH降至3后停止加藥,設計pH調(diào)節(jié)歷時5min。加入質(zhì)量分數(shù)為10%的FeSO4溶液及質(zhì)量分數(shù)為27.5%的H2O2溶液,在攪拌下進行Fenton催化氧化反應,設計反應歷時60min。設計出水水質(zhì)下,確定FeSO4投加量為200mg/L,H2O2投加量為600mg/L。
槽內(nèi)設有固定式ORP探頭,實時在線測定廢水ORP值并傳送至PLC,當氧化反應后期ORP值穩(wěn)定在300mV時認為Fenton反應已完成,否則將再次啟動FeSO4加藥泵及H2O2加藥泵。當然,除非生產(chǎn)線發(fā)生故障或H2O2藥劑品質(zhì)出現(xiàn)問題,否則此種異常情況極少發(fā)生。氧化反應完成后,Ca(OH)2加藥泵啟動,回調(diào)廢水pH至8.5,此時廢水中將產(chǎn)生大量絮體,再加入3mg/L質(zhì)量分數(shù)為0.15%的PAM溶液,使絮體更大,更易沉降,pH回調(diào)及PAM投加、反應過程設計歷時15min。
PAM投加完成后攪拌機停止運行,廢水逐漸靜止,絮體開始沉淀,沉淀過程設計歷時30min,以保證槽體底部錐體內(nèi)的污泥密實度。沉淀工序完成后自動由上至下依次開啟3個氣動閥進行排水,將槽體直邊段內(nèi)6m3的廢水平緩排出,之后啟動槽體底部的排泥泵,將底部沉淀的污泥排至污泥干化槽,此排水、排泥過程設計歷時15min。以上序批式Fenton催化氧化反應單元運行全周期合計10+5+60+30+15=120min。
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